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TUhjnbcbe - 2025/1/13 0:28:00
污水处理站曝气池

1工程设计

1.1进水、出水水质

江西省九江市某公司主要从事粘胶纤维的生产,配套建设的污水处理系统设计规模为4.3万m/d。本工程生化系统采用A/O射流曝气工艺。本工程A/O系统的主要进水、出水水质见表1。

1.2主要设计参数

A/O池采用3格矩形生化池,A池单格尺寸为10.55x6.9x9m,有效容积m,停留时间11h;池单格平面尺寸为41.75xx91,有效容积m,停留时间24.1h。

每格A池配套1台潜水搅拌器桨叶直径mm,功率为4kW;每格池设计16台射流气器,喷嘴直径45mm;配套15台射流泵,流量为m/h,扬程为10m,功率为30kw。鼓风机采用4台多级离心风机(3用1备),单台风量为80m/min,升压kPa,功率kW。

2系统调试和运行情况

2.1系统调试

①菌种来源:本系统采用的菌种主要来源于附近城镇污水处理厂脱水后污泥。

②驯化主要步骤:投加城镇污水处理厂脱水后污泥,初始投加量控制悬浮污泥SV在3%左右,溶解氧控制在2~4g/L,水源采用经过预外理的粘胶纤维生产废水进行闷曝驯化,经过7d左右的闷曝驯化,SV达到10%左右时,进行连续进水,废水水量逐步增加,每次递增比例为10%~20%,20d左右可完成污泥驯化培养工作,最终达到设计出水。

2.2运行情况

本工程于年1月开始正常投入使用经过多年的运行系统运行稳定,出水效果良好,年2月A/0系统运行情况见表2。

2.3效果分析

从系统的进出水水质分析可知采用A/O活性污泥法结合射流曝气方式处理粘胶纤维废水,COD,总去除率达到85%以上,出水水质高于设计指标。

①粘胶纤维废水生化系统正常采用CASS工艺,系统容易产生污泥膨胀现象,正常运行1~2年后,污泥需要再次更换否则出水水质无法保证稳定达标。自年运行至今,本系统运行稳定,污泥尚未进行更换。

②与传统微孔曝气器相比,充氧效率高,可达到30%以上

③系统原采用微孔曝气器或文氏旋混曝气器等,系统运行1~2年后会发生结垢堵塞现象,本系统自年运行至今运行稳定,射流曝气器无检修维护现象。

2.4经济分析

A/O池占地面积为m;设备总装机容量W工作容量为kW电价按照0.6元/kWh折合吨水电耗为0.36元/m。按照实际水量及进出水质估算,本工程COD削减排放量.8t/a。

3结语

粘胶纤维废水经射流曝气生化处理后,COD基本稳定60mg/L以下,去除率达到85%以上,满足设计需求。

与传统的微孔曝气相比,射流曝气具有充氧效率高、不易结垢堵塞、免维护、节约占地等特点,并降低系统污泥膨胀的风险。

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