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TUhjnbcbe - 2022/5/19 20:08:00
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近些年来,我国对煤气化废水处理的原有技术工艺作了一系列优化和改造,并对新技术工艺进行了试验研究,为进一步工业设计和应用提供了依据。

改良SBR工艺

德士古煤气化技术也称为水煤浆气化技术,是由美国Texaco公司在重油气化的基础上开发出的第二代气流床气化工艺。气化过程包括煤浆制备、煤浆气化、灰水处理和CO变换等工序,气化压力2.6~8.5MPa,气化温度~℃。该技术运行操作的经验丰富,设备国产化率高,在投资和运行成本上具有明显优势,是目前商业业绩最多的第二代气流床气化工艺。国内采用该技术的生产企业包括:鲁南化肥厂、陕西渭化、山东华鲁恒升、兖矿国泰、南京金陵石化等。

01

德士古煤气化废水特性

(1)

废水的产生

德士古煤气化生产过程中,粗煤气在冷凝冷却时所含的饱和水分(主要是加压气化过程加入的水蒸气和煤本身所含的水分)形成了冷凝水。这些冷凝水汇入喷淋冷却系统循环使用,多余的水排出即形成废水。因此,废水实质上是来源于盈水循环系统排污水,其中溶解或悬浮有粗煤气中的多种成分,典型的废水水质见下表。

污染物

水质指标(mg/L)

苯酚

10

~

焦油

甲酸化合物

~

氰化物

10~30

COD

~

(2)

废水的特性

对该表分析可知,德士古煤气化废水的特性主要表现为:①废水中不含焦油及重金属离子,酚类含量低;②废水中氰化物含量较低,好氧生化处理可得到有效降解,不需要破氰预处理;③废水中氨含量高,需进行蒸氨预处理,将氨氮浓度降低至~mg/L;④生化处理时由于碳氮比仍然失调,需外加有机碳源;⑤甲酸化合物是构成废水COD的主要污染物,废水的可生化性好。

(3)

出水水质要求

目前国内采用德士古煤气化技术的生产企业,出水水质执行《污水综合排放标准》(GB-)一级标准或《合成氮工业水污染物排放标准》(GBl-1)一级标准。氨氮作为一项最重要的水质考核指标,上述两个排放标准分别执行15mg/L和大型企业40mg/L(或中型企业70mg/L)。

02

废水处理工艺

对废水水质特性分析可知,废水氨氮浓度高,经蒸氨预处理后可降低至~mg/L,但仍需采用具有脱氮功能的生化处理丁艺。国内常用的处理工艺为:A/O、SBR及其改良型工艺。

SBR工艺是间歇性活性污泥法工艺,一个运行周期包括进水、曝气、搅拌、沉淀、撇水、闲置等阶段。该工艺主要具有以下特点:①工艺流程简单、投资低,不需要单独设置二沉池和污泥回流系统。②平面布置紧凑,占地面积小。③时间上具有理想的推流式反应器特性。④对进水水质、水量的波动有较强的适应性,运行方式灵活,有机物去除率高,脱氮效果较好。⑤具有良好的污泥沉降性能。

随着工艺技术的不断成熟,SBR工艺产生了许多改良型工艺。湖南湘潭大学的刘永淞等人综合分析了SBR的工艺特性,认为正确控制充水时间和曝气方式是最大限度提高SBR系统反应速度的重要手段。哈尔滨建筑大学的王福珍等对SBR法供气量的最优控制和曝气沉淀时间的最优分配等问题进行研究,认为应根据不同的污水性质确定最优的曝气和沉淀时间。

改良SBR工艺是在普通SBR的基础上,采用碟式射流曝气技术,对运行周期中的硝化与反硝化阶段进行了优化设计,实现了废水中氨氮的有效去除。

(1)

碟式射流曝气技术

SBR池中的曝气方式通常采用鼓风机加微孔曝气组合形式,反硝化阶段采用潜水搅拌器。这种组合形式的设备数量较多、控制系统相对复杂、处理效果受微孔曝气器完好程度的影响。近些年来,针对高氨氮煤气化废水的处理,碟式射流曝气技术得到了更多的推广及工程应用。

碟式射流曝气器由外腔、内腔、混合腔、外喷嘴、内喷嘴、进气口和进液口七部分组成。内、外腔体为上下两个碟形壳体对合粘结而成,内腔为工作介质腔,外腔为引射介质腔,自身不含任何机电和传动部件,运行时需配套的设备包括射流循环泵及鼓风机。

采用碟式射流曝气处理高氨氮废水具有如下特点:①供气时(鼓风机与射流循环泵同时运行)进行曝气充氧和混合搅拌,实现有机物的降解及硝化功能。②停止供气时(鼓风机停止运行、射流循环泵运行)进行无氧混合搅拌,实现反硝化功能。③采用双级射流技术,氧转移效率较高,运行中无堵塞问题。④射流曝气器采用FRP材质,防腐蚀、抗老化、耐磨损性能好、使用寿命长。

(2)

改良SBR的周期设置

改良SBR工艺主要是对运行周期内的硝化与反硝化段进行优化设计,实现高氨氮低COD(即低碳氮)废水的有效生物脱氮。在某煤化工企业废水处理项目中,即采用了改良SBR为核心的处理工艺,具体工艺流程见下图所示。

该项目中,改良SBR池的运行周期设置见下面某煤化工企业改良SBR池运行周期表所示。

注:(1)投加液碱补充硝化过程的碱度消耗(2)投加甲醇补充反硝化过程所需碳源。

改良SBR工艺的生物脱氮反应可以看成多个A/O串联的形式,不仅实现了好氧、缺氧状态交替的环境条件,而且可以对硝化与反硝化段的运行时间进行灵活的调整,实现对不同碳氮比废水的有效生物脱氮。在该项目中,硝化和反硝化在同一池内进行,不存在混合液回流的问题,池内废水全部参与了反硝化过程,理论上讲脱氮效率可无限接近于%。本项目设汁中,硝化与反硝化反应交替进行3次,氨氮去除率达到98%,出水氨氮浓度小于10mg/L,出水总氮浓度小于20mg/L。

03

改良SBR设计说明

改良SBR池是污水处理装置的核心单元,除了采用碟式射流曝气技术及重点考虑运行周期设置外,还需对碳源投加、碱度投加、磷投加、反硝化消氧等问题进行综合考虑。

(1)

碳源投加

经蒸氨预处理后氨氮浓度降低至~mg/L,对好氧生化处理而言,碳氮比仍然失调,反硝化过程必须外加有机碳源。

工程中通常投加甲醇作为外加碳源(采用德士古煤气化的部分生产企业主要产品之一为甲醇,可直接从生产装置区由管道接入)。甲醇的生化性非常好,易被反硝化菌吸收利用,有利于提高反硝化速率。但甲醇的火灾危险性等级为甲B类,需进行防爆区域的划分并选用防爆电器设备。

投加甲醇作为外加碳源时,反硝化反应式为:

甲醇的设计投加量为:

(2)

碱度投加

废水氨氮浓度为~mg/L,硝化反应将消耗大量的碱度。虽然原水中含有部分碱度且反消化过程可回收碱度,但仍需补充碱度并维持剩余碱度大于70mg/L。工程中通常投加液碱,在温度较低时液碱易结晶,因此储罐及管道应做好保温或伴热等工程措施。

(3)

磷的投加

原废水中磷的含量较低,不能满足好氧生化反应对磷的需求(C∶N∶P=∶5∶1),需补充磷酸或磷酸盐等物质。

(4)

反硝化消氧

由硝化反应转换到反硝化时,需要进行消氧,使溶解氧迅速降低至0.3~0.5mg/L。这部分消氧所消耗碳源量的计算至关重要,如果未考虑此消耗量将导致碳源投加的不足,影响反硝化的处理效果。

反硝化消氧的反应式为:

每个溶解氧消耗0.93个甲醇,同时消耗0.个NO3-,因此每个溶解氧实际消耗0.87个甲醇。

04

改良SBR的过程控制

改良SBR池的一个运行周期中,硝化与反硝化阶段反复交替进行。为了达到良好的处理效果,实现深度脱氮,在反应池内需设置在线pH、在线DO和在线ORP进行联合过程控制。

青岛理工大学周利及北京工业大学杨庆等人对脉冲式SBR法深度脱氮工艺及控制进行了系统研究,得到了pH、DO和ORP的变化规律。在有机物难降解阶段,DO出现跃升,pH出现由上升到下降的拐点。硝化反应结束时,DO和ORP出现跃升,pH出现由下降到上升的拐点。反硝化结束时,pH出现由上升到下降的拐点,ORP也出现拐点。实际工程中利用在线pH、在线DO和在线ORIP进行过程智能控制,可以进一步优化运行条件,提高处理效率,降低运行成本。

05

结论

(1)采用改良SBR工艺处理德士古煤气化废水处理效果好、运行稳定、操作灵活。

(2)采用蒸氨预处理可将氨氮浓度降至~mg/L,有利于后续生化反应的进行。

(3)改良SBR工艺可以看成多个A/O的串联运行方式,对废水中氨氮的去除率达到98%,出水氨氮浓度小于10mg/L。

(4)采用碟式射流曝气技术,通过对鼓风机和射流循环泵的控制,可实现硝化与反硝化的交替灵活运行。

(5)在改良SBR池中,根据工艺及运行周期的设置,应分别外加碳源(甲醇)、碱度(液碱)和磷,保证生化反应的顺利进行。

(6)在改良SBR池中没置在线pH、在线DO和在线ORP,使其与有机物降解及脱氮过程的相关指标建立了一定的关系,实现过程的智能控制。

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